2016-11-11

[心情日記]台灣引興參觀

     參觀了一間不得了的公司台灣引興,而我也有幸的一起參加了這個行程,一開始說要參觀工廠,說真的實在不太了解,為什麼要去參觀工廠,但是前一天的行前說明裡,寄了一份225頁的投影片,讓我了解這應該是不簡單的工廠,投影片裡面規範鉅細靡遺,讓我害怕到去了不敢上廁所。

        到達引興會議室,投影片上已經有大家的座位分類,桌上的水與導覽器井然有序的排在桌上,我心裡想難道這是一間軍事化管理的工廠,但是王慶華董事長引言後,卻有不一樣的感覺。

  • MOQ沒有兩位數的工廠
  • 90米
  • 30分鐘

王董事長給了理由是,因為距離遠、時間長,所以需要知道每個物料或半成品目前的狀態,但是如果只要30分鐘,就可以變成品,何必需要知道中間的過程呢!!,身為IT人員,讓我非常驚訝。

當開始進入導覽後,發現引興產線上沒有特別的系統在輔助產線的人員,他們靠著一車車上面的生產看板,井然有序的在產線上行進,就像水管裡面的水流一樣,原來這就是”一片流”生產模式,當有站點發生問題時,就會影響到後端甚至發生塞車的狀況,此時全線會停下,必須處理完問題後,水流才能繼續往前移動,這真的需要很大的魄力與勇氣,但是也因為這樣才能把問題突顯出來,並避免下次再犯同樣的問題。

引興為了讓四國的外籍同仁們,可以順利的工作,想了很多小訣竅,例如生產看板只有數字、利用醫院的滴管上馬達潤滑油、利用小風扇、聽筒器來判斷馬達故障原因、利用照後鏡得知一些不容易看到的數據等,這些都是15年來的經驗累積,每天下午4點到5點,大家一起討論或畫圖(因為各國溝通不便,使用畫圖的方式),一點一點的變成SOP、KM,最後內化成為引興的DNA。

落實了ISO的說、寫、做一致,王董也提到當說、寫、做一致時,但是卻又發生問題時,只有兩個原因:文件或流程有問題、動作不落實,當動作不落實時應該去討論與研究是否可以透過一些工具,讓現場的作業人員可以簡單的落實這些動作,也因為這個原因,所以現場人員願意做點檢、保養,所以產線上也幾乎看不見品檢人員。

最後王董提了一個概念,落實精實管理,將製程中不需要的步驟移除,並把製程作到極致後,再進行自動化,才不會浪費自動化設備的投資,達到節省成本並提升品質的目的,創造競爭力。

 

遊戲時間:

遊戲規則:球要依照順序經過到指定同仁的手

 

座位上的同仁年次為六開頭舉手,假設我手上有一個球,要依照年次6開頭的同仁月份依序傳遞,這時候會發現時間很長,就像是沒有優化的生產排程。

 

問題一、那如何優化這個產線呢?

像我第一個想到念頭是排序或圍圈圈,來減少時間

 

但是王董說假如我只給大家一秒呢?

 

我才忽然發現到一件事情,當王董沒有說出,這個一秒要求時,我已經覺得排圓圈可能是最快了,但是當目標變成一秒時,新的策略透過思考重新產生。

 

唯有每日精進,才能創造卓越

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